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楼主: 万磁王

一个从未讲述过的伟大故事:F-14的电子束焊接

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 楼主| 发表于 2015-8-9 12:44:49 | 显示全部楼层
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确保结构性能
  合理设计,包括合理布置焊接点位置是确保结构性能的关键,但设计师也对制造过程进行了一些细化,如:
  •所有焊缝的顶部和根部都被加工平齐以提供相同的疲劳特性。一般来说接头厚度的轻微变化,尤其是精心处理过的焊缝是可接受的,但对于疲劳临界结构设计的WCS来说,所有(焊接)的顶部和根部都必须用机械加工的方式使其平整光滑。
  •WCS会在组装的几个阶段里进行热处理以消除应力,使用光/酸清洗(混合盐酸和氢氟酸)去除alpha层上的任何痕迹。
  •所有的焊接区域(包括周边凸起的部位)将进行表面喷丸处理(shot peened)以减少压缩残余应力,提高疲劳强度。显然,必须要在消除所有应力的热处理完成之后才能这么做,才不会消除喷丸产生的应力。

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 楼主| 发表于 2015-8-9 12:45:04 | 显示全部楼层
确保焊接质量
  在格鲁曼公司,人们意识到质量控制必须在设计和生产之初就实施,并贯穿整个制造过程并结合严格的过程控制和检查。为确保正确完成WCS的电子束焊接,使用了下列技术:
  •为防止Ti-6Al-4V的交叉污染,所有的焊接夹具都用Ti-6Al-4V制造。事实证明这项措施是非常有必要的,因为从夹具或止动杆上飞溅的火花、安装不当的横梁、简单的划伤都会造成交叉污染。
  •为确保又深又窄的电子束焊接时其焊缝接触面被正确的对齐,使用了证示线(witness line)。这一系列画在金属表面的平行线距每侧预焊接面0.15英寸(3.8毫米),间隔0.015英寸(0.38毫米)。通过清点焊缝(顶部和根部)每侧可间线条数目,就能确定接触面是否被正确对齐,以及焊缝头尾具有足够宽度。
  •为避免表面缺陷、降低疲劳强度,整个翼盒尤其是焊缝都要进行荧光渗透检查。
  •为确保焊缝没有缺陷(裂纹、气孔、空洞、接缝错位、钉尖缺陷),所有焊缝都必须100%的使用X射线去检测,其分辨率为检测厚度的1%。对于被打孔的相交焊缝,胶片将被插入这些孔中再用X射线进行检测。
  •为确保焊缝不含有缺陷以通过X射线检测,在焊接的不同阶段都会100%使用浸泡超声波检测。
  焊接组件也就是整个WCS都必须被侵入水箱中,然后在脉冲-回波模式下利用20-30KHz的换能器进行扫描,C扫描和具有动态示波器的A扫描结果将会被经过专门培训和认证的检测员用于缺陷评估。系统可以调节灵敏度,以在不同深度检测出1/64英寸(0.4毫米)大小的缺陷。
  判断一个特定缺陷是否需要维修或不能被用于WCS的关键结构(例如在转角或几个焊缝的相交处)是否超过了允许的大小,可疑区域会被重新检查,以确定缺陷大小、类型和位置等信息。完整的WCS检查记录将会按照每架F-14的编号,以X射线和U/S图的形式保存。

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 楼主| 发表于 2015-8-9 12:45:34 | 显示全部楼层
好于预期的结构完整性
  对于一种能够被军方装备的飞机来说,必须具备结构安全金额任务适用性,制造商需要用多架飞机来验证这些性能。
  首先,预生产型飞机必须进行静力测试,以证明飞机能够承受预期的静态载荷。为了证明飞机能在航母上降落,同一架飞机还要进行坠落测试,该机会装载燃油、(模拟的)武器、(模拟的)机组,从高处被丢到测试机库的混凝土地板上,期间还会不断增加高度以达到更大下沉速率。
  接着另一架(一般来说是第二架)预生产型飞机将根据不同任务加载预定的疲劳载荷。即使制造商的试飞员已经对原型机展开试飞,但仍需要对一架或多架生产型飞机进行试飞,其中还包括进行改进后的静态和疲劳测试。
  最后,为了获得上舰资格,一架被用于试飞的早期生产型飞机会进行所谓的舰载适应性试验(carrier suitability trials)。在这种情况下,飞机将会在标记出航母甲板和安装有阻拦索的跑道上模拟阻拦降落,并且使用所有的机载降落引导系统,还要对弹射起飞进行一些额外测试。
  F-14在1970年末或1971年初的测试中曾经发生过一起飞行事故,当飞机在长岛东南方(格鲁曼公司F-14总装厂所在地,F-14在这里进行试飞)约100-200海里的大西洋上空的禁区飞行时,飞行员和副驾驶遭遇控制翼面(襟翼、副翼、方向舵等)失效问题,并且迅速恶化。工程师注意到飞机明显变得极不稳定且不可控制,必须立即在禁区弃机弹射,以让美国海军军舰(正在监视苏联拖腹板渔船)打捞这架高度机密的飞机。尽管地面控制站作出了这个决定,但飞行员仍打算把飞机带回家,而且他们差一点就成功了。但是F-14在接近格鲁曼公司那条超长跑道前开始上下剧烈震荡,接近机场围墙时突然一头栽到地面无法拉起。当时飞机已经在降落近进中,所以高度很低,飞行员让副驾驶先弹射,不到五秒后,飞机就撞向地面变成一个巨大的火球。
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第二次试飞中的第一架F-14A 157980,谁能想到几分钟后就会坠毁

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 楼主| 发表于 2015-8-9 12:46:01 | 显示全部楼层
  飞行员和副驾驶几乎贴着火球降落,他们奇迹般的幸存下来。这架飞机撞向树木茂盛的森林并完全解体,只有一个结构完全保存了下来,那就是WCS。
  坠毁飞机的WCS被拿去进行全面无损检查来分析生产过程当中否发生了什么问题,但难以置信的是,所有的耳片都完好。完整的X射线和浸泡超声波检测(正好在笔者的监督下)也没有发现缺陷,也没有在结构基础上发现焊接区域出现裂纹生长。
  WCS断裂力学的表现超过了所有人的期待,这一不幸的事件为设计者和焊接工程师带来了不可估量的贡献,坚定的证明了钛合金、电子束焊接和基于断裂韧性理论的断裂临界设计的成功。
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在F-14的坠毁事故中,WCS往往能成为保存最完整的部件

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 楼主| 发表于 2015-8-9 12:46:17 | 显示全部楼层
结语
  F-14战斗机的生产持续了20年,从1970年开始,格鲁曼制造并交付了近700架的飞机,但从来没有在WCS上发生过任何问题。曾经承受的风险被证明是有价值的,伟大的工程和制造经验业具有同样的价值。

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